板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)

2015-06-15來源:中國木工機械網(wǎng)熱度:21155

 

    板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)韶關(guān)鋼鐵集團公司羅廷鑒梅明友廣州鋼鐵企業(yè)集團公司孫好瑞謝敏保該系統(tǒng)改造后運行狀況良好穩(wěn)定可靠。

  
    1.刖呂韶鋼煉鋼廠仿德馬克型超低頭多點橋直板坯連鑄機于1995年1月投產(chǎn)。經(jīng)過段時間對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量造成了嚴(yán)重影響。為了解決火焰切割機存在的問,我們從其作用原理和設(shè)計方面進行了認(rèn)真的研究分析并提出了改進方案,實施后,近幾年來使用效果良好。

  
    2.板坯自動火焰切割機簡介1概述板坯動火焰切割機是板坯連鑄機主要在線設(shè)備之,用于把鑄坯切割成所需的定尺長度切割機同步機構(gòu)的壓緊架端與切割機車架鉸接,另端為壓頭由氣缸推動壓緊鑄坯。

  
    作時巾鑄坯帶動切割機同步運行,兩臺割槍小乍作橫向運動,分,帶動把割槍在板坯上方相對移動來完成切割。板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)用于切割機與鑄坯同步機構(gòu)上閣1.

  
    2.2氣動原理1步機構(gòu)氣動系統(tǒng)工作原理2及1.

  
    2.3鑄坯測長的工作原理1次切割完畢,同步機構(gòu)的壓緊架上升,切割機與鑄坯脫離同步的時,測長裝置的增量式脈沖發(fā)生器開始汁數(shù)。當(dāng)鑄坯到達定尺前30發(fā)出預(yù)壓動作電磁閥口丁1電磁閥072上升失電快降得電失電預(yù)壓失電得電壓緊得電失電信號;鑄坯到達定尺時,發(fā)出壓緊信號。

  
    為使切割機具有任意點起切功能,上述信號由測長裝置與切割車位置測量裝置配合,通過自動控制系統(tǒng)發(fā)出。

  
    3存在的問及改進措施3.1存在的問3.1.1定尺不準(zhǔn)的問存在的首要問,就是切割系統(tǒng)定尺不準(zhǔn),通常造成短尺。造成短尺的主要原因是氣缸從原始位快降到預(yù)壓位的時間設(shè)定太長。原系統(tǒng)由原位到預(yù)壓位的時間繼電器設(shè)定的時間為73,而氣缸活塞快降只用33就能使壓頭接觸到鑄坯,壓頭作用在鑄坯上的靜摩i氣缸2消聲節(jié)流閥3電磁閥4定式節(jié)流閥5背壓閥調(diào)定壓力為,4416快速排氣閥擦力足以克服切割機受到來自軌道的摩擦力。其2氣動系統(tǒng)原理后43時間內(nèi)由鑄坯通過壓頭帶動切割機縱向移動,直至?xí)r間繼電器動作使電磁閥1丁1失電,072得電,因壓頭對鑄坯的壓緊力變?yōu)榱憷碚撝?,也就是說壓頭作用在鑄坯上的摩擦力變?yōu)榱?,而使切割機停止隨鑄坯的縱向移動。至測長裝置發(fā)出到達定尺的信號給刊工。由指令0丁1得電072失電,壓頭壓緊鑄坯,切割機隨鑄坯同步縱向移動,橫向移割槍點太,預(yù)熱切割。

  
    鑄坯最的拉速可達2,7出尾坯時的拉速。當(dāng)鑄坯的拉速為21!7時,而此時進切割,43內(nèi)切割車運行距離3=4210360133匪。也就是說**的短尺可達133,通過上面的分析,造成短尺的主要原閃是只,套傳動裝置的制動器在起作用和由時問繼電器設(shè)定的由快降轉(zhuǎn)為預(yù)壓的時間太長。由于拉速是不斷變化的,所造成的短尺也不盡,同,所以通過重新設(shè)定定尺長度來消除短尺是行不通的。針對這些客觀情況,我們將該時叫繼電器設(shè)定時間由73改為13,差不多取消了快降程序,使壓頭輕輕地壓在鑄坯。通過這改變,就從根本上解決了由于該原因造成的短尺問,取得了良好的效果。

  
    3.1.2氣動元件使用壽命短的問氣壓傳動系統(tǒng)對其工作介質(zhì)迅縮空氣的主要要求是具有定壓力和足夠的流量;并具有定的凈化程度,所含雜質(zhì)油水及灰塵等粒徑般不允許超過規(guī)定值。而空氣壓縮機通常用油潤滑,它排出的壓縮空氣溫度般達40 170,使吸人空氣中的水分和部分潤滑油變成氣態(tài),與吸人的灰塵混合,形成了油汽水汽灰塵的混合物即雜質(zhì),這些雜質(zhì)會引起氣動系統(tǒng)的腐蝕生銹磨損,增大氣阻或誤動作等嚴(yán)重后果。

  
    由于板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)所使用的壓縮空氣含水分太多,致使該系統(tǒng)氣源聯(lián)體使用壽命短電磁閥動作不靈氣缸壽命短,1個月就要更換1個氣源聯(lián)體,2,4個屯磁閥,12個氣缸。

  
    濕空氣被壓縮后,單位容積中所含水蒸汽量增加同時溫度也上升,當(dāng)壓縮空氣冷卻時,其相對溫度增加,當(dāng)溫度降到零點后便有水滴析出。通±實際觀察,氣源聯(lián)體中的分水濾氣器這樣會使其濾芯被污水包圍,使濾芯的過濾能力下降,造成氣缸所需壓縮空氣的流量與壓力不足,影響正常切割。即使是操作工及時排水,濾芯仍,會被壓縮空氣中的雜質(zhì),灰塵所堵羅廷鑒梅明友孫好瑞謝敏板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)塞,影啊其使用壽命。

  
    3.2改進措施由于上述原因,使得氣源聯(lián)體電磁閥氣缸這些氣動元件更換頻繁,滿足不了板坯連鑄機快節(jié)奏滿負(fù)荷的生產(chǎn)要求。針對這種情況,我們通過分析計算制訂了改進措施。


    根據(jù)氣動系統(tǒng)的管道設(shè)計要求,車間內(nèi)部干線管道應(yīng)沿墻或沿柱子順氣流流動方向向下傾斜3,5敷設(shè),在干管和支管終點**點設(shè)置集水管罐,定期排放積水污物,而板坯自動火焰切割機氣動系統(tǒng)沒有設(shè)置集水罐。

  
    7.86,313我們選用了內(nèi)徑為2001長600,1的壓力容器作為集水罐,且設(shè)置在系統(tǒng)的**點。

  
    這樣便可以使壓縮空氣中的水分及雜質(zhì)在這里沉積,為氣動元件提供更潔凈的壓縮空氣。有廠這么大的集水罐,1個月不排水都可以。改造后通過2年的運行取得了良好的效果,1年才更換1個氣源聯(lián)體,2個電磁閥,2個氣缸。

  
    4結(jié)束語韶關(guān)鋼鐵集團公司煉鋼廠,板坯連鑄機的切自動火焰切割機氣動系統(tǒng),從1995年1月投人運行以來,經(jīng)過系列的技術(shù)維修與改造,解決了系統(tǒng)原來存在的上述2個主要問,使該系統(tǒng)已完全可滿足4前板坯連鑄機快節(jié)奏滿負(fù)荷的生產(chǎn)要求。1999年,韶鋼板坯年產(chǎn)量突破了42萬沒有因為氣動系統(tǒng)故障而影響生產(chǎn),這明了上述技巧是成功的。

  
    鄭洪生。氣壓傳動及控制。北京機械工業(yè)出版社,19882844下接第36頁針對上述難點,閏外主要采用以下措施擴大冷卻水沖擊區(qū),使沖擊區(qū)均勻覆蓋鋼板面,盡量使上下兩面沖擊區(qū)對稱,確保!下冷卻討稱取厚度方向上的均勻冷卻??紤]冷卻開始及終止溫度板厚板寬等的影響,及。下水貸的影響,構(gòu)筑上下水量比的模式,用以解決鋼板翹曲問。

  
    為了保證寬度方向和長度方向的均勻冷卻,采取邊部遮蔽和頭尾水量控制,依據(jù)水封。板厚板寬來構(gòu)筑邊部遮蔽設(shè)定模式和頭尾冷卻設(shè)定模式。

  
    控制冷卻系統(tǒng)的冷卻水流量可調(diào)。

  
    4.結(jié)論根據(jù)帶鋼的運行狀況鋼種性能要求選擇不同的冷卻方式;為廣改善帶鋼的運行狀況,對帶鋼頭部的某長度區(qū)間,采用不噴水或僅上部噴水冷卻等特殊的冷卻方式;利用現(xiàn)場實際數(shù)據(jù),對層流冷卻模型進行參數(shù)優(yōu)化,提高模型控制精度;運用現(xiàn)代控制理論基準(zhǔn)模型預(yù)測神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù),建立具有預(yù)測動態(tài)控制溫度跟蹤和自學(xué)習(xí)自適應(yīng)功能的控制模型,控制冷卻速度,提高卷取溫度的控制精度。

  
    謝洪儒。張白東應(yīng)用控制軋制和控制冷卻技水幾發(fā)研制新產(chǎn)品。寬厚板,1998214,16汆弛斌,梁偉剛。熱連軋帶鋼水幕冷卻控制技術(shù)的研究鋼鐵,1993.28137,40 4楊衛(wèi)東,劉杰帶鋼熱連軋卷取溫度控制與改進算法鋼鐵,1997.32238,42

免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。